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分析氰化锌铜合金故障现象

发布时间:2013-06-29 00:00:00    点击率:     发布人:

  氰化锌铜合金镀液,虽然阴极电流效率不高,氰化物含量较高,溶液剧毒,废水必须处理后才可排放。但有其许多优点:分散能力和覆盖能力都特别好,一般钢铁镀件可直接电镀锌铜合金,结合力良好。

  镀层性质优良,呈银白色,抛光后色泽与铬相似,对钢铁是阳极性镀层,经套铬或覆盖其他表面层后,是防锈能力很好的装饰性镀层。

  快速氰化锌铜合金,阴极电流密度为2~3安/分米2,30分钟即可镀得经得起抛光的镀层。室温下电镀,寒冷季节工作时不必加温,节省热能。但某厂采用快速锌铜合金只有年余,镀液不甚稳定,尤其对杂质影响较灵敏。兹把该厂5000升大槽出现的故障和处理过程,简述于下,旨在抛砖引玉,把这经济价值较高、镀层质量优良的代镍镀层,加以推广应用。

  故障之一:

  故障现象:镀件尖端电流密度高处为黄铜色,电流密度稍低处为青灰色,中间界限明显。青灰色部份套铬发雾。全槽镀件都是如此,接连三槽,镀件都一样,全部不符合要求,只得大批返工,电镀暂停。

  故障分析试验过程:取镀件样品浸在1:l盐酸中,黄铜处不动,青灰色处泛泡剧烈,至泛泡停止,露出清洁的金属铁,可见青灰色处全是锌。电流密度高处黄铜色,说明该处以铜锌合金形式共同沉积,铜含量太高。而电流密度低处全是锌,说明该处铜不沉积。中间界限明显,没有过渡银白色锌铜合金镀层。这真是奇怪的现象,铜太高和铜不沉积出现在同一只镀件上。从镀液成份锌、铜、氰化钠、氢氧化钠和添加剂含量高低来判断,说法互相矛盾。是什么原因造成这奇怪的双色镀层的呢?只有阻碍锌铜合金形成的异金属杂质存在,才能解释得通。

  纠正过程:由于找不到其他解释,便从去除异金属杂质着手。为此,添加硫化钠0.1克/升,加毕静置2小时试镀,看到镀层全部是均匀、光洁的带淡黄色镀层,明显表现镀液中铜含量太高或氰化钠太少的现象。根据镀液分析数据,氰化钠含量较低,便添加氰化钠5克/升,投入生产。镀层虽仍略带微黄色,但色光一致、半光亮,可以抛光,容易套铬。厂方检验人员认为问题已解决,镀层已符合质量要求,待下一班再添加氰化钠吧。

  至于异金属杂质从何处来?只能怀疑锌阳极板不纯,要把锌板全部分析或更换,又是不易做到的事。幸亏已经解决故障,在生产中继续观察发展趋势。一星期后,未发现同样故障。

  故障之二:

  故障现象:快速白色锌铜合金镀液,在阴极电流密度为2.5安/分米2下,镀层全部呈带灰的淡黄铜色,铜阳极板液面部份为绿色、上段黑、下部边角为白灰色,严重钝化。

  分析研究经过:从镀层黄铜色和铜阳极钝化都说明氰化钠含量太低,于是逐步添加氰化钠,多达10克/升后,镀层色泽变淡不多,铜阳极板钝化依旧,阴极析氢达到剧烈地步,沉积速度显著下降。看来单加氰化钠不能解决问题。

  根据分析数据游离氰化钠已至上限,其余成份都在控制范围之内。显然,再添加氰化钠将继续降低阴极电流效率。从阳极板下部边角灰白色来看,很可能是铅、锑和二价锡等重金属离子在作怪。便决定先设法解决阳极钝化。刷洗铜阳极板,但刷洗清洁或增挂新电解铜板,不多时便又产生三段不同色泽的钝化膜。

  解决故障过程和未解决的疑问:在刷洗阳极板的同时,添加稀H2O2,镀层迅速转白,并带光亮,阳极钝化膜很快消失。可见这故障同二价锡等重金属离子有关。但为何重金属不在阴极沉积,而在阳极电流密度大处,吸附上去呢?这原因有待同行指教。


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