如何解决酸性镀铜槽液生产质量问题
发布时间:2013-06-28 00:00:00 点击率: 发布人:酸性镀铜槽液生产一段时间后,积骤的有机杂质增多,轻则镀层质量下降,重则镀层不合格。按常规处理方法是:加双氧水→活性碳吸附→沉淀→过滤。但每次处理后,总是产生下列质量问题:
1.在赫尔槽的样板上,低电流密度区镀层呈暗色、无光;靠近该区域的镀层半光亮,并有暗色条纹。当加入适量的光亮剂后,情况即有好转。
2.处理后按工艺配方加入光亮剂,不能达到予期效果。
经分析,原因在于处理时,人们总喜欢加入过量的双氧水,这样似乎保险些,但多余的双氧水仍留在槽液中,处理后如直接电镀,极易造成上述质量问题。这是由于双氧水的还原电位比铜离子和氢离子正得多,它首先在阴极上还原,干扰了铜层的正常沉积,此外多余的双氧水也会消耗新添加的光亮剂。这就是上述故障的原因。
防止办法:
1.处理时,加入双氧水后,使槽温逐渐升至60℃,充分搅拌1小时,再边搅拌边加入计算量的活性碳,这时,多余的双氧水因受热分解而耗掉。
2.处理过的槽液,先电解1小时,这样能有效地消除槽液中多余的双氧水。然后按工艺配方加入光亮剂,电解半小时后,即可生产。
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